京唐公司炼铁部多措并举提升设备运行水平
京唐公司炼铁作业部设备系统坚持以问题为导向,通过强化管理,技术攻关,降低了成本费用,稳定了设备运行状态,为大高炉稳定运行提供了坚实保障。
专业融合,协调联动。炼铁部设备工程室针对管理区域广、专业人员少的情况,大胆创新,对岗位设置进行了优化,将电气专业和自动化专业岗位合并管理,共同管理现场电气、自动化设备,并建立了两个专业相互融合,协调联动机制。通过开展专业知识培训,电气、自动化专业研讨会,共同参与现场故障分析等措施,拓宽了技术人员的跨专业知识,形成了设备控制和传动专业知识一体化,提高了专业技术人员分析现场故障的能力和故障处理能力。
软启动改造,稳产降成本。高炉冲渣系统运渣皮带是冲渣系统的重要设备,一旦发生故障,水渣便无法运走,进而影响高炉正常生产。过去经常由于冲渣皮带软启动器故障,造成高炉堵铁口、炉内憋风的情况。针对这一问题,炼铁部设备工程室电气自动化小组成员深入研究,综合分析,在软启动回路增加旁路接触器、E3智能点机控制单元,这样一来,在皮带启动、运行到一定速度后,就会切换到旁路接触器回路的控制流程。此次改造,杜绝了软启动故障造成冲渣皮带停机的情况,年降低维护和备件费用16万元。
单路变双路,运行更可靠。炼铁自动化控制系统的24伏电源全部采用单一的供电线路,生产过程中一旦发生故障,就会使自动化控制系统断电,导致设备停止运行,高炉被迫减风,甚至停风。针对这一情况,炼铁部设备工程室结合现场实际,对供电电源进行了改造。通过采用两台24伏直流稳压电源同步运行构建冗余电源等措施,实现了双路24伏直流稳压电源供电和应急互备功能,杜绝了因单路24伏直流稳压电源损坏,造成自动化控制系统断电的情况,减少了备件消耗,年降低备件费用4.6万元。
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