长钢烧结厂“标杆”管理降工序消耗
为进一步提高管理水平,长钢烧结厂学习石横钢厂先进管理经验,层层传递降本压力,坚持“标杆”管理,持续开展烧结技术攻关,达到了降低工序能耗的目的。
一是瞄准同行业石横钢厂先进指标,力降固体燃料消耗。首先,加强与质量监督站的联系,在焦粉厂家换堆使用时,提前检测混合焦粉发热值,为烧结生产调整提供第一手资料。其次,严把燃料破碎工序质量关,确保进入下工序的燃料质量达标。重点强化对辊破碎设备维护力度,并根据原料结构变化需要及时调整燃料破碎粒度标准,对燃料破碎工作加强监督、指导、协调力度,每月对燃料破碎粒度指标完成情况进行确认、分析,在年度计划基础上,促使固体燃料消耗降低0.5kg/t。二是与石横钢厂先进指标对标,持续开展烧结技术攻关,降低各项消耗。该厂技术部门和生产车间结合多变的原料结构,稳定双机组工艺操作,组织实施厚料层操作,提升主机布料厚度,增强了烧结蓄热功能,节约了热能消耗,促进了高炉增铁节焦;设备部门组织开展混合料制粒攻关工作,根据现场生产实际条件,对混料加水喷头进行合理改造,调整加水喷头位置,改变加水方式,改善主机料层透气性。强化余热回收生产组织,提高烧结余热利用,利用余热回收热量提高混合料出点火器后温度,降低了消耗,节约了生产成本。三是与石横钢厂成本指标对比,调整工艺路线,降低工序成本。技术部门以稳定烧结矿SiO2含量为中心,积极配合生产车间进行课题攻关,以实现铁前效益最大化为目标,规划合理的用料方案,优化配矿设计,加强上下工序沟通,在保证烧结矿碱度、Mgo、Al2O3等含量基本不变情况下,以石灰石粉替代生石灰粉,做到采购矿粉与烧结优化配矿结构有机结合,矿粉消耗与矿粉组织进厂的有机结合,通过SiO2含量的稳定保障石灰供应质和量的稳定以及烧结过程水碳稳定,保障烧结矿碱度稳定以及生产秩序的稳定,为工序能耗的降低提供强大的技术支撑,为经济配矿创造了良好的条件。
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