【唐钢】唐钢烧结工序能耗居行业先进水平
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烧结工序能耗约占钢铁生产总能耗的 8.3%,仅次于炼铁,是钢铁生产的第二耗能大户。为此,炼铁厂对节能降耗工作给予高度重视,2012年以来继续围绕降低烧结工序能耗,不断开展技术攻关活动,找差距定措施抓落实,实现了新跨越。
优化烧结点火炉操作方式,将各炉点火温度控制范围由1100±100℃改为1050±50℃;将四台烧结机点火炉由人工控制空燃比,改为自动控制空燃比;将3号烧结机点火炉烧嘴排数,由三排改为二排,减少了煤气消耗,提高了煤气利用率,煤气单耗由36m3/t降至32m3/t。
采用厚料层烧结技术,在布料方式上,选用梭式布料器、园辊给料机、多辊布料器联合布料技术;改善生石灰质量,提高生石灰配比;适当降低FeO控制基准,FeO控制基准由8%-10%降至8%-9.2%之间,烧结固体燃耗由56.95kg/t降至55.62kg/t。
烧结限产随着幅度不同,合理控制主排风门开度,烧结电耗由36.57kWh/t 降至34.48kWh/t。(世界金属导报)
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