本钢板材热连轧厂改进宽度控制技术提升产品质量
近日,本钢板材热连轧厂2300生产线和计算机室技术人员携手努力,解决了部分产品头尾超宽的问题,进一步提高了板型宽度控制的精确度,提升了产品的整体质量。
用户反馈的头尾超宽问题,本钢集团领导高度重视,板材热连轧厂更是将其作为技术攻关的重要工作。相关领导带领技术人员走访用户,掌握第一手数据材料,了解用户的实际使用情况和需求,以便有针对性地改进工作,提升产品质量,更好地满足用户的需求。根据反馈的相关信息,该厂积极支持2300生产线和计算机室技术人员,结合用户需求和生产线实际,深入分析原因所在,找到进一步精确控制提升产品质量的突破口。
该厂要求技术人员不仅要解决一次问题,更要从长期保证产品质量稳定的角度出发,查找问题根源,拿出解决办法。为此,技术人员对生产过程进行了认真分析,结合对一线生产过程的跟踪,以及产品实物的现场测量,技术人员集中力量对模型里的宽度短行程控制程序进行了细化完善。由于相关程序都是在设备引进时,主要由外方技术人员在调试中完成的,因此,要求技术人员不仅要有过硬的知识储备,更要对现场情况有充分的了解。结合日常积累的经验,技术人员对程序的每个细节进行分析研究,对提出的修改方案反复进行论证,并通过对实际生产产品的效果进行现场测量汇总分析,在以实际数据为依据的基础上,再进行改进完善,使相关的工艺控制更为精确。
现场生产控制的轧钢模型是一个庞大而复杂的系统,可谓是牵一发而动全身,不是完成一处改动就可以了,而是要对整个系统中相关各环节都进行修改,进行模型架构的重新设计完善,才能确保模型运行的顺畅稳定,进而实现对现场生产控制稳定精确,任何细微之处的疏漏和大意都可能导致生产的受阻。为从根本上保证产品宽度控制的精细化,该厂技术人员,全身心投入此项工作,已经完成了对大多数产品的控制程序的完善。
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