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首钢轧钢厂革新改造助力降本增效

发表时间:2015-1-14 13:53:53      点击:

  一段时间以来,轧钢厂通过技术工艺改造和推进备件国产化,不仅提高了设备的使用能力、自动化水平和资源的利用效率,还减轻了职工的劳动强度,有效降低了成本。

  从去年7月开始,轧钢厂进行了设备专业技术改造,先后完成了一车间精整区冷床改造,连轧车间收集槽冷却水系统改造以及棒、线材车间双旋流高效自动过滤器反洗水系统改造等三大项目。一车间通过对冷床基础墩子、主传动轴及其传动系统的改造、调试,使冷床设备运转平稳、无异常声音,彻底解决了因冷床齿条面不平、矫直板变形、输入输出辊子速度不均导致的钢材弯曲现象;连轧车间收集槽冷却水系统改造后,每月节约处理堵塞故障时间320分钟,减少工艺故障时间150分钟,节约废钢约30吨,不仅降低了职工的劳动强度,也提高了连轧车间的产量和成材率指标;棒材车间的双旋流高效自动过滤器的反洗水,由原来的生产新水改用处理后的浊环水后,按年产量120万吨计算,降低生产水耗约0.29m3/吨,提高浊环水循环使用率,年节约350400m3水资源,可节约新水费用约42.05万元;高线车间双旋流高效自动过滤器反洗水系统改造后,降低生产水耗约0.42m3/吨,提高浊环水循环使用率,年节约511000m3水资源,可节约新水费用约61.32万元。

  同时,轧钢厂还完成了高线车间精轧、预精轧机组进口备件国产化项目,采用国产轴承、阻尼垫片来替代进口SMS Meer公司的产品,棒、线材全年降低生产成本265万元,实现了精轧机备件国产化。